SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden

NSK-lager reducerar felen på betongglättare till noll

Uppnår besparingar på 68 607 euro per år
Återkommande fel på lagren i en betongglättare ledde till omfattande stillestånd, kostsamma produktionsbortfall och höga underhållskostnader. För att komma till rätta med problemet vände sig kunden till NSK:s experter, som gjorde om både hjulnav och axeltapp (med korrekt specificerade lager). Denna åtgärd reducerade felfrekvensen från 20 per år till noll, vilket ger besparingar för kunden på 68 607 euro.

Med byggbranschens ofta pressade tidsscheman krävs maskiner som användarna kan lita på med lång drifttid och för att inte hamna efter i tidtabellen. Tid är pengar, oförutsedda förseningar på grund av felaktig utrustning kan visa sig bli extremt dyra, både ekonomiskt och i form av missnöjda kunder.

Återkommande fel på en av företagets betongglättare sågs som ett allvarligt problem och att hitta en lösning fick högsta prioritet av företagets ledningsgrupp. NSK:s expertteam av ingenjörer gjorde en undersökning av maskinen och de trasiga lagren. De fann att det huvudsakliga problemet satt i kassetterna och berodde på dålig hjuldesign och inträngning av föroreningar (som ett resultat av felaktig lagerspecifikation). Krävande arbetsförhållanden är normalt för den här typen av finkänsligt arbete.

Lösningen var långt ifrån okomplicerad - det skulle krävas en fullständig omgörning av hjulnavet och axeltappen inklusive en förseglad rullagerenhet som valts speciellt för maskinens laster, enligt NSK:s analys. Genom att använda sig av NSK:s fullkomplementa tätade lagerenheter, säkrade med låsringar i den yttre ringen, var det möjligt att öka belastningen. Dessutom gav de integrerade tätningarna bättre skydd för lagren.

Kunden följde förslagen och tog fram en ny axel och lagerhus som passade till NSK:s omdesignade navenhet.

NSK:s fullkomplement cylindriska rullager erbjuder förbättrade kontakttätningar för att förhindra inträngande av främmande partiklar och vatten, en hög belastningsgrad (radiell och axiell) och har en korrosionsbeständig fosfatbeläggning för att säkerställa användning i miljöer utomhus. Lagren är försmorda med litiumfett och kan enkelt fyllas på via eftersmörjningshål på både inre och yttre ring. Vid behov kan en låsring (DIN 471) appliceras på den yttre ringen.

Genom att minska antalet stillestånd på maskinen från 20 till noll per år uppnår kunden besparingar på 68 607 euro per år tack vare eliminering av driftstopp och behov av reservdelar, tillsammans med minskade underhållskostnader.

Som en sista punkt tillhandahöll NSK även konsultation på plats där man gick igenom bästa råden för smörjning och montering.


SENASTE NYTT

- Nyheter inom industrivärlden
2024-09-09
Red Hat Enterprise Linux AI nu tillgänglig Felaktig konfiguration innebär riskHär får du köra berusad full(t) lagligt
2024-09-06
ISCAR QUICK-D-MILL Tillsammans på ProcessTeknik!Fördelarna med design Weld Defects - How to Fix Lack of Fusion QuicklyFörsta årliga utdelningen av "The Ownershift Prize"
2024-09-05
Nytt sortiment radarnivågivare YstaMaskiners nyhet för ökad klippkapacitetISCAR´s LOGIQ3CHAM-familj utökas 1KOMMA5° öppnar nordiskt showroomAntar gemensamt rollen som Newsecs VD
2024-09-04
Soft Touch AB i ett unikt samarbeteJordfelsbrytare Typ B 125APrecisionsmätning i mobila applikationerSå blev chiplets ny stand­ard i halvledarindustrin Söderberg & Haak välkomnar Terex Ecotecs
2024-09-03
EMC-Förskruvning i rostfritt stålUndvik fukt med SMC:s nya kondensdetektorArrangerar årets automationshändelseNy wifi-brygga till Yales Marknadstrenden för rostfritt stål